Task #56
Milestone #54: Revisión y Desarrollo de HW
Task #55: Revisión y Desarrollo de HW- Acquisition Engine
Revisión y Pruebas de HW - Acquisition Engine
Description
Lectura de características eléctricas de los componentes del módulo de adquisición.
History
#1 Updated by Joaquín Verástegui about 9 years ago
- Tracker changed from Feature to Task
#2 Updated by Luis Gonzáles about 9 years ago
- % Done changed from 0 to 40
- Revisión de diseño y uso de las resistencias de entrada al op-amp diferencial AD8475.
#3 Updated by Luis Gonzáles about 9 years ago
- Medición de consumo en alimentación de 5VDC y 3.3VDC.
#4 Updated by Joaquín Verástegui almost 9 years ago
- Target version set to Versión 1.0
#5 Updated by Luis Gonzáles almost 9 years ago
- % Done changed from 40 to 60
En este modulo se han realizado las siguientes comprobaciones:
1.- Se han revisado las hojas tecnicas de los componentes principales: Atenuador, ADC y Microcontrolador de cada canal.
2.- En base a la tarea 1 se han realizado las siguientes comprobaciones:
2.1.- Se comprobo la integridad del atenuador en los tres canales.
2.2.- Se comprobo la integridad de los microcontroladores
2.3.- Se realizo un firmware de prueba de comunicacion entre el ADC y el microcontrolador pero esta pendiente de prueba.
3.- Las obsrvaciones en este modulo fueorn:
3.1.- Es mejor usar una referencia externa de 5VDC y no la interna del ADC para evitar usar las resistencias externas de atenuacion. Que son necesarias para entrar en el rango de +/-2.5VDC qe corresponde a los 2.5VDC internos, mas estas resistencias externas afectan el CMRR pues tienen una tolerancia mayor a la recomendada por la hoja tecnica del atenuador.
3.2.- En caso se desee usar las resistencias externas, estas deben ser recalculadas para usar todo el rango del ADC. Esto pues su atenuacion baja de 0.4 a 0.125 con resistencias de 5.5k y 3.74k.(Internas RF=1k, RG=2.5k(0.4) RG=1.25(0.8)=> Sumadas RG=8k(0.4) y RG=5k(0.8) => Atenuacion=RF/RG cae de 0.4 a 0.125 y de 0.8 a 0.2). Se recomienda 1.5k(0.4) y 3.15k(0.8)
3.3.- Faltan capacitores de 0.1uF en AVDD1 y AVDD2.
3.4.- Faltan capaciores de 1uF en los pines de "REGCAP" y "REGCAPD" que son capacitores de desacoplo para el regulador interno de 1.8VDC que alimenta las etapas digitales del integrado.
3.5.- Entre IOVDD y GND falta capacitor de 100nF.
3.6.- Falta resistencia de pull-up (recomendada de 4.7k) en el pin de reset.
4.- En el layout se observo lo siguiente:
4.1.- Peligro de tener a VCM junto a pines de entrada.
4.2.- Las entradas diferenciales deberian tener mayor simetria.
4.3.- Separar el ADC del microcontrolador.
4.4.- Colocar entre cada canal una malla de tierra.
5.- Se entendio la independencia de cada canal por las siguientes razones:
5.1.- Cada entrada debe tener su propio atenuador y adaptador de senhal de conversion a diferencial para que no haya interferencia entre canales.
5.2.- Cada ADC debe convertir cada canal sin multiplexacion para alcanzar la tasa de 250ksps.
5.3.- Cada ADC debe tener comunicacion SPI lo que requiere o una multiplexacion a aproximadamente 100MHz o usar un microcontrolador por canal. Esta ultima fue seleccionada. Esto ademas permite una configuracion independiente de cada ADC.
#6 Updated by Luis Gonzáles almost 9 years ago
- Status changed from New to In progress
#7 Updated by Luis Gonzáles almost 8 years ago
- Status changed from In progress to Closed
- % Done changed from 60 to 100